一次, 改换沉铜槽槽液后,化学镀后的双面板经全板电镀厚铜后发现板面起泡,并伴有结瘤。起泡处形

状不规矩,目测其外形跟某种液体的天然活动而留下陈迹类似,而且每一处起泡都是以点开端的。
剖析:
    孔金属化的典型工艺流程是:化学沉铜(去油——水洗——粗化——水洗——酸性预浸——活化—

—水洗——复原(1)——复原(2)——沉铜),全板电镀厚铜(水喷淋——酸预浸——全板电镀——

水洗——钝化——水洗——风干)。
    依据工艺流程直接否认了毛病发生于电镀工段,由于电镀流程简略,假如发生这一景象,那独一的

工序就是全板电镀,等于说电镀槽引入有机杂质。然则,共用电镀槽的图形电镀铜却没任何问题,因此

确定发生于化学沉铜工段。
    在化学沉铜工段,我们将重点放在复原与沉铜工序。由于依据改换槽液前的处置结果,去油与活化

都不错,粗化与此景象没太大关系,并且这几槽槽液都没有改换。
    依据起泡外形剖析以为:这是由复原液惹起,由于沉铜液的配制严厉依照供给商供应的参数执行,

复原液也是方才配制的,复原剂中引入杂质能够招致这一景象。复原剂的成份不清晰,只知是浓缩液。

复原之后没有水洗,直接进行化学沉铜,这使杂质带入沉铜槽成为能够。
处理方案:
    经与供给商联络,供给商建议将复原(2)改为蒸馏水水洗。采用建议后,状况有所改观,然则没有

到达出产所要求的不变度。经由一周多的维护与调整,溶液到达不变形态,经由化学堆积铜的板面光彩

艳丽,铜层致密,经全板电镀后也没有起泡发生。
小结:
    从上面的状况我们反过来考虑所作的剖析,在这一周多的工夫内仍按供给商的参数维护,仅仅隔两

到三天改换一次复原(2)的蒸馏水水洗,以避免复原(2)因复原(1)的残留液的带入而使起浓度上升

。从这一状况看我们以为复原引入杂质的剖析有误。